南方水泵廠研究機械蒸汽再壓縮蒸發(fā)系統(tǒng)熱力性能的階段性成果
??將絲光工藝廢堿液的回收與機械蒸汽再壓縮蒸發(fā)技術(shù)結(jié)合起來,建立了用于絲光工藝淡堿回收的機械蒸汽再壓縮蒸發(fā)系統(tǒng)的熱力學(xué)第一、第二定律數(shù)學(xué)模型,編制了相應(yīng)的熱力性能計算軟件,研究了系統(tǒng)的能量利用和煙利用,南方水泵廠主要分析了傳熱溫差、蒸發(fā)溫度、出料濃度對蒸發(fā)量、壓縮機比耗功及擁效率的影響。此外,作者設(shè)計和建造了一套機械蒸汽再壓縮技術(shù)的實驗系統(tǒng)實驗平臺,對系統(tǒng)的主要影響參數(shù)進行了測試,主要結(jié)論包括:
??1、根據(jù)熱力學(xué)第一定律建立了絲光工藝淡堿回收的機械蒸汽再壓縮蒸發(fā)系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型可知:隨著傳熱溫差增大,系統(tǒng)蒸發(fā)量增加,但壓縮機的比耗功也增大。為了使水泵更高效運行,需要在消耗較小壓縮機比功耗的情況下,得到較大的蒸發(fā)量,而較小的壓縮機比功耗需要較小的傳熱溫差,較大的蒸發(fā)量卻需要較大的傳熱溫差,因此,僅從熱力學(xué)第一定律未能確定出合適的傳熱溫差;隨著蒸發(fā)溫度的升高,比功耗有所下降,蒸發(fā)量基本保持不變。與傳熱溫差相比,蒸發(fā)溫度的改善顯得并不重要,這意味著蒸發(fā)溫度的選擇有更大的靈活性,在進行系統(tǒng)運行時,應(yīng)同時考慮真空度、壓縮機吸氣量以及系統(tǒng)散熱損失等因素;出料堿液濃度的變化對壓縮機比功耗基本沒有影響,但對蒸發(fā)量有一定影響,隨著出料堿液濃度的增加,蒸發(fā)量呈下降趨勢。因此,在滿足回用工藝要求的條件下,建議選用最低出料濃度。
??2、項目組利用熱力學(xué)第二定律分析了絲光工藝淡堿回收的機械蒸汽再壓縮蒸發(fā)系統(tǒng)的有用能利用情況。以進料堿液的初始狀態(tài)為參考狀態(tài),建立了完整的煙分析模型。畑分析中,壓縮機、蒸發(fā)器、南方水泵及排放的畑損失占主要部分,分別占總損失的36.9%,31.2%,19.0%和9.2%,本系統(tǒng)煙效率為4.8%。這說明機械蒸汽再壓縮蒸發(fā)技術(shù)雖然充分回收利用了二次蒸汽的余熱,具有較高的熱效率,但畑效率仍然很低。而且可用能損失主要來自壓縮機及蒸發(fā)器,占總數(shù)的68%。因此系統(tǒng)在設(shè)計及改進時,應(yīng)該著重減少壓縮機和蒸發(fā)器的不可逆損失。提高蒸發(fā)-冷凝器的性能是增大整個系統(tǒng)用能效率的關(guān)鍵所在。換熱器蒸汽側(cè)冷卻放熱的換熱系數(shù)要小于冷凝放熱時的換熱系數(shù),因此,應(yīng)盡量消除蒸汽進入換熱器時的過熱度;采用換熱效率高的板式換熱器等。壓縮機是系統(tǒng)中另一個畑損失較大的部件,采用符合水蒸氣特性的壓縮機以及使壓縮機運行工況接近設(shè)計值,可以減小煙損失的。而冷凝水和出料濃堿液因為溫度和壓力較接近環(huán)境狀態(tài),從能量的角度而言,“量”大“質(zhì)”低,基本沒有利用價值。
??3、根據(jù)熱力學(xué)第二定律,分析了傳熱溫差、蒸發(fā)溫度、出料濃度畑效率的影響。結(jié)果表明:隨著傳熱溫差的增加,系統(tǒng)的煙效率先增加,后下降。當(dāng)傳熱溫差為6℃時,畑效率達到最大值,所以傳熱溫差5~7℃最好;蒸發(fā)溫度提高會使系統(tǒng)畑效率升高,但幅度很??;由于堿液與水的分離是不可逆過程,出料堿液濃度越高,不可逆程度越高,相應(yīng)的畑效率越低,在滿足回用工藝要求的條件下,建議選用最低出料濃度;隨著回收濃堿液溫度的升高,濃堿液和冷凝水的溫度不能被完全回收,造成排放煙和預(yù)熱器畑損失增大,系統(tǒng)的畑效率下降。因此應(yīng)該選用性能較好的預(yù)熱器,充分回收廢熱。
??4、實驗測試了蒸發(fā)溫度、傳熱溫差和出料濃度等熱力學(xué)參數(shù)對蒸發(fā)量、壓縮機比耗功及煙效率的影響。結(jié)果表明:蒸發(fā)溫度為81℃,堿液的出料濃度為20%時,傳熱溫差從4.8℃上升到12.1℃,系統(tǒng)比功耗從31.75kW?h/m3上升到80.56kW*h/m3,上升1.5倍,蒸發(fā)量從18.9kg/h上升至Ij36kg/h,下降近一倍,傳熱溫差6℃度左右時,煙效率最高。南方水泵廠發(fā)現(xiàn),在傳熱溫差為6℃度左右時,能大大降低能耗,提高系統(tǒng)性能;當(dāng)換熱管內(nèi)外傳熱溫差維持在KTC,堿液的出料質(zhì)量濃度為20%時,蒸發(fā)溫度從65.2℃上升到84.2℃,產(chǎn)水率從31.8ks/h上升到32.7ks/h,上升了2.8%,壓縮機的比耗功從66.0kW?h/m3下降到55.0kW*h/m3,下降了16.7%。且隨著蒸發(fā)溫度升高,畑效率有升高的趨勢,幅度很小,在綜合考慮的情況下選較高的蒸發(fā)溫度;堿液出料濃度從24.5%降到18.7%,蒸發(fā)量從20.5kg/h提高到21.3kg/h,上升約3.9%,壓縮機比耗功基本不變,維持在33.5kW*h/m3,煙效率從2.13%提高到3.13%,堿液濃度越低,越有利于堿液與水的分離,相應(yīng)的煙效率越高。綜上,由于較低的出料濃度對應(yīng)著較高的系統(tǒng)蒸發(fā)量和畑效率,因此,在滿足生產(chǎn)工藝的條件下,建議選擇較低的出料濃度,即18%。
??5、通過實驗測試和理論分析認(rèn)為實驗系統(tǒng)有待改進。優(yōu)化蒸發(fā)冷凝器的設(shè)計,降低換熱溫差,降低蒸發(fā)一一冷凝器的煙損。南方管道泵是機械蒸汽再壓縮技術(shù)的關(guān)鍵設(shè)備,其性能直接影響實驗系統(tǒng)效率。提高蒸發(fā)溫度可提高蒸發(fā)-冷凝器的性能,但同時也提高了散熱損失,合理地設(shè)計蒸發(fā)溫度,以提高蒸發(fā)冷凝器的性能。模型有待改進,使得計算結(jié)果跟接近實驗結(jié)果,為實驗提供理論依據(jù)。
??項目組對機械蒸汽再壓縮蒸發(fā)技術(shù)處理含廢堿液的系統(tǒng)進行了理論模擬分析和實驗研究,由于時間方面的限制,在以下幾方面仍可以做進一步深入研究。
??1、在機械蒸汽再壓縮蒸發(fā)系統(tǒng)的實驗研究中,由于在系統(tǒng)搭建時,未在系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)設(shè)置同時測試溫度和濃度的裝置,造成無法計算得到試驗中每個環(huán)節(jié)的煙損失。這在將來的實驗中可以加以改進。
??2、系統(tǒng)運行成本是廢堿液回收技術(shù)能否得到認(rèn)可的決定性因素,因此以后需對用于廢堿液回收的機械蒸汽再壓縮技術(shù)進行經(jīng)濟性分析,并與其它廢堿液回收技術(shù)進行比較。
??3、與新能源(如風(fēng)能、太陽能)利用相結(jié)合,或與其它廢堿液回收方式或能量利用過程相結(jié)合構(gòu)成集成系統(tǒng),是提高該機械蒸汽再壓縮蒸發(fā)系統(tǒng)性能、降低回收成本的有效途徑,這是以后南方水泵廠研究的重要內(nèi)容。
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